近日,金源煤矿深入开展小改小革、科技创新项目活动,并制定一系列激励措施和奖惩办法,点燃了广大干部职工干事创业的激情,全心全意为企业增收创效。其中,洗煤厂选煤工艺优化改造效益尤为突出,年可创效300余万元。
金源煤矿精煤价格高,内灰低,中煤价格低,灰分高。入洗原煤结构为中间小、两头大的哑铃状结构,洗选工艺为传统的两段式分选,
增大原煤入洗量,提升洗煤产量。将目前入洗原煤由85吨/小时提高到140吨/小时,提高入洗效率;调缓调小精煤运输皮带角度,更换电滚筒,改造驱动装置;提高皮带带速,由原来的
降低中煤产出率,提高精煤产量。取缔中矸煤泥桶分选工艺,粗中矸煤泥全部进入精煤分选系统。其次,把中煤直线振动筛筛缝
提高浮选精煤量,减少浮选煤泥。改良优化浮选精煤系统,将浮选煤泥滤布由双层更换为单层,单次浮选作业由原来15分钟压缩为8分钟,有效提升浮选精煤效率,增大浮选精煤处理能力;加强管理,科学调剂捕收剂和起泡剂的配比,控制好加药量;对压滤机进行自动化升级改造,提高浮选压滤效率。该措施有效提升浮选精煤量,真正做到将煤泥“吃干榨净”,煤泥发热量一度控制在1000大卡以下。年可提高精煤产量720吨,按照现精、中煤差价,创造经济效益60万元。
据知情人士透露,金源煤厂以后的还是力推品牌宣传多个结构类型的节支降耗、修旧利废活跃,劝勉满足广大企业职员切实发挥智能智慧,各抒己见、建言献策,不断的调理本职工作区域,提高了工作吸收率。